QampA第十三期工业设备维保问
Q1:一台FANUC0iTC系统数控车床,开机后出现X轴报警,怎么解决?
A1:
X轴报警的故障原因可能为输入电抗器容量不匹配;主电源缺相;主电源电压过低。输入电抗器容量没有更换过,说明不是电抗器的原因;只有X轴报警,排除机床主电源电压过低或缺相的故障;故障的原因可能是ⅹ轴驱动器主电源的故障,用万用表测量,发现主电源缺相,经检査发现主电源接触器的一个触点松动了造成电源缺相。压紧后故障消除。
Q2:一台FANUCOiMateTC系统的数控车床出现“驱动器电池电压过低”报警,技术人员更换完驱动器电池后又出现“SV:伺服速度信号未准备好”、“SV:直流连接电压过低”、"Ds3o0:X轴返回参考点请求”三个报警,如何解决?
A2:
根据故障现象,要解决三个报警首先需要消除SV和SV两个报警,根据经验SV报警属于伴随报警,一般情况下只要解除其他伺服报警,“SV″报警自会解除。根据SV报警的提示内容“直流连接电压过低”,首先检测伺服放大器(放大器)上的CX19B接口的直流24Ⅴ电压是否正常,用万用表测量电压正常;其次检查CⅪ19B接口的插头有无断线、虚接情况,经检査一切正常。分析伺服系统回路中存在直流电压的除了通过接口CX19B连接外部直流24V外,还有伺服放大器内部直流V转换电压,产生直流V的条件是伺服放大器输入端有强电交流V,伺服放大器正常。检查伺服放大器的强电输人端,发现伺服放大器没有强电输入,进而根据伺服放大器强电输入的条件检测到CX29插头接线虚接。更换CX29插头,SV和SV报警消除,重新建立参考点,DS报警消除。
Q3:某单位改造一台CKB数控转塔车床,配置FANUC0iTC数控系统。自交付使用后,两轴经常出现报警,特别是Z轴比较频繁,是什么原因?
A3:
把丝杠分成上、中、下三段运行,在系统中查看负载率,X轴上段运行为75%~%,中段运行为40%~60%,下段运行为30%~40%。整个负载率呈斜线。Z轴分成左(主轴端)、中、右三段运行,查看负载率,左段为70%~%,靠近主轴端最大,中段为60%~70%,右段为70%~90%。整个负载率呈弧线。从观察的结果看肯定是机械问题,脱开伺服电机,证实了判断结果。由于X轴主要加工运行段在中偏下位置,报警不是很频繁,加之时间和生产进度关系,暂未进行处理,主要对Z轴进行维修。松开丝杠右端支撑座,运行到右端,负载较大,又松开左端支撑座,来回运行,负载还是较大,说明丝杠螺母是向床身内压迫的,程凹弧线。拆开防护罩,手动旋转丝杠纹丝不动,松开楔铁,还是拧不动丝杠,继续松拖板的压板螺栓,这时,丝杠可以手动转动。把丝杠螺母从拖板的丝杠螺母座(与拖板为整体)上退岀,拧紧丝杠两端螺栓,再把丝杠螺母向螺母座送,结果靠外面位置螺母外圆明显高出螺母座,经过打磨螺母座后,丝杠螺母顺利送入。再次运行,负载率只有20%左右,又调整楔铁及压板螺栓后,运行负载率约30%。原因是由于大修,对床身导轨都进行过磨削,丝杠两端支撑座位置和螺栓、锥销孔还是原来的没有重做,即丝杠整体平移,还是在一条直线上,但拖板的轨道面处理后,其螺母座中心向床身内偏离,不再是一条线了。
Q4:一台FANUC0i系统加工中心,开机后就有伺服报警Z轴误差过大,如果试图取消报警进行机床回零,就会出现Z轴OVC报警,如何解决?
A4:
报警时Z轴电流过大,是停止时误差过大,同时出现这两个报警的原因可能是驱动器故障、电路连接不良、机械负载过大。通过替换法,把X轴和Z轴驱动器对调,报警时出现X轴伺服报警轴误差过大和X轴OVC报警,排除是驱动器故障。检查Z轴电机接线和电机,都正常。进入伺服运转监视画面,移动轴观察驱动器负载率,发现负载偏大。负载偏大的原因可能是机械传动故障或者Z轴电机抱闸。检查抱闸线圈,发现有,但开机伺服准备好后,Z轴的抱闸线圈没有得到24V电压,检查1/O板发现一个二极管指示灯坏了,而NC过来的信号是经过它到继电器线圈上的,短路它后,上电还是没有电压,检查继电器发现常闭触点接触电阻很大,估计坏了,更换后恢复正常。
Q5:一台FANUC0i数控车床X轴报警,报警号为。每次用手轮摇到X轴负向软限位开关处就报警(未触碰限位开关也未到ⅹ轴软限位处),快要摇到报警处时ⅹ轴伺服电机出现异响,再摇就会报警,如何解决?
A5:
刀架只在ⅹ轴负向软限位处报警,排除驱动器、电机等硬件故障。原因可能是在软限位处接线不良或负载过大,进入伺服运转监视画面,移动轴观察,当刀架移动到X轴软限位处,驱动器负载率突然增大,电机有异响,经检查发现刀架换过,比原来的刀架小了,当刀具到达同一位置时,刀架移动的位置超过了丝杠的行程。重新设置软限位,故障消除。
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